磨煤机的轰鸣
教学与科研是高校教师身上的两副重担,要求教师双肩挑,双肩挑教师要在学术的天平上起舞。
在铁岭电厂招待所夜灯下,我曾将INFI-90的组态图与教案并置案头。那些跳跃的控制逻辑与传递函数在稿纸上交错生长,如同松花江与辽河在平原上编织的经纬——这或许就是高校教师的宿命:左手托着讲台的晨光,右手提着实验室的星斗。教学与科研的共生关系,恰似锅炉燃烧的氧量控制:过量则火焰摇曳,不足则热力难继。科研形成共振频率,教师的学术生命便会进入持续创新的良性循环。这种平衡不是机械的负重,而是在学术天地间舒展的羽翼,载着求知者的梦想飞向更远的地平线。
一九九七年夏,铁岭电厂的烟囱在晨雾中吐出灰白烟柱。我站在集控室玻璃幕墙前,看着5号磨煤机的实时数据曲线终于变得平滑如绸。这是我们教研室耗时176天完成的技术改造工程,此刻控制柜里的空调风机正发出轻柔的嗡鸣,与窗外的机械轰鸣交织成独特的交响乐。
作为热工自动化教研室主任,我清楚记得去年深秋第一次走进电厂的场景。5台德国进口的磨煤机像头倔强的老牛,控制柜里密密麻麻的继电器如同盘根错节的老树根。运行班长刘师傅布满老茧的手在操作台上叩出闷响:“杨教授,您听听这动静,每天光是换接触器就得三班倒。”
铁岭电厂的300mw机组磨煤机控制系统在运行过程中确实存在一些问题,如设备老化、控制逻辑复杂、故障率较高等。这些问题不仅影响了机组的稳定运行,还增加了维护成本。因此,对磨煤机控制系统进行改造成为了一项迫切的任务。
针对铁岭电厂300mw机组磨煤机控制系统存在的问题,我们提出了具体的改造方案。改造方案可能包括以下几个方面:1.硬件升级:采用先进的可编程序控制器和传感器,提高系统的可靠性和稳定性。2.软件优化:对控制系统的软件进行升级和优化,简化控制逻辑,提高系统的响应速度和准确性。3.自动化控制:引入自动化控制技术,实现磨煤机的自动启停和远程控制,降低操作难度和人力成本。
那天深夜,科研团队在实习工厂的模拟控制台上反复推演。300mw机组的磨煤机系统涉及287个控制节点,要把德国西门子的老系统改造成国产智能控制平台,不亚于给恐龙换上机械心脏。当李老师在凌晨两点兴奋地举起优化后的控制逻辑图时,我们发现自动启停程序的响应时间从12.7秒缩短到了4.3秒。
在学校实习场的六十天里,由十二名教师和学生组成了“攻关小组”。李老师白天给本科生上《可编程序控制器》时,会把正在调试的给煤机启停控制系统系统作为案例讲给学生;傍晚又和团队在控制柜前讨论如何用焊接技术解决端子排氧化问题。当最后一根屏蔽双绞线在2号控制柜固定时,我发现李老师的工装上还沾着讲课时的粉笔灰。
在控制柜安装工地,教师和学生紧张地进行控制柜内设备的安装和配线。300mw机组通常配备5台磨煤机。具体来说,每台锅炉配备5台中速磨煤机,其中4台运行,1台备用。在控制柜中安装了空调风机和密封网,做到了防粉尘和防高温。五台控制柜在学校安装后运往铁岭电厂,再进行现场调试。
现场调试的第七天,3号磨煤机突然报出\"密封风差压超限\"。厂家技术人员盯着示波器直摇头:\"你们的控制算法太激进了。“我调出历史数据曲线,发现正是优化后的防喘振逻辑在发挥作用。当我们连夜修改补偿参数后,第二天清晨的振动监测数据显示,磨煤机轴承的振幅从0.15mm降到了0.08mm。
在实施改造方案的过程中,我们遇到了诸多挑战,如设备兼容性、系统调试等。但通过精心设计和严格测试,最终成功完成了改造任务。
改造后的铁岭电厂300mw机组磨煤机启停控制系统取得了显着的效果:1.改造后的系统故障率显着降低,减少了因设备故障导致的停机时间;2.由于系统更加稳定可靠,维护工作也大为减少,降低了维护成本;3.可编程序控制器技术的引入提高了机组的运行效率,为电厂带来了更大的经济效益。此外,此次改造还为铁岭电厂的其他机组控制系统改造提供了宝贵的经验和参考。
我写的《300mw机组磨煤机启停控制系统改造》论文,发表在2000年的《中国电力》杂志上。那天,我正在给大一新生讲“热工控制概论”。当我走在铁岭电厂的巡检通道,看着智能控制柜上跳动的LEd屏,我总会想起实习工厂里那盏整夜未灭的工作灯。教学与科研本就是同一条河流的两个河段,就像磨煤机的齿轮与传动轴,在热能转换的轰鸣中共同书写着中国高校教师的时代答卷。